






【适用范围】玉石雕刻、红木雕刻、骨雕、牙雕、铣铝合金、铣铜合金
【机械结构】
外形尺寸:600×650×550mm(长×宽×高);工作台尺寸:300×400×20mm(长×宽×高);有效行程:X轴400mm、Y轴300mm、Z轴140mm;空程速度:0 ~ 5000mm/分钟(F5000);雕刻速度:0 ~ 3500mm/分钟(F3500);重复定位精度:≤0.02mm;机架材料:15mm国标6061覆膜铝合金板;钣金材料:1mm、2mm拉丝不锈钢板;滑动单元:X轴φ20直线导轨、Y轴φ20直线导轨、Z轴HGH15直线导轨;传动单元:三轴均为C7级TBI SFU1605滚珠丝杆;
【电控配置】
控制箱:设计定制不锈钢钣金机箱,散热性好,可容纳4只M542驱动器(三轴仅需3个步进电机:1.2NM低电感高速57BYG步进电机;步进驱动:4.2A力川M542驱动器;运动控制器B Mach3运动控制器;水冷主轴:昌盛1.5kW三轴承水冷主轴;变频器:台达1.5kW水冷主轴变频器,支持G代码调速和启停;水泵:全铜芯电机,可以24h运行,水泵跟随主轴自动启停,无需手动;电脑要求:具备一B接口,支持台式机和笔记本;安全配置:三轴均适用三防百折布防尘罩,防尘不占用有效行程;三轴均内置限位开关和限位挡块,不怕撞车。

1、主体机架,采用厚重型钢板经数控切割后焊接而成,机架稳重不易变形,运行振动小,低噪声。
2、供纸架,采用整体高速续纸架,纸带恒张力控制。
3、供胶架,采用胶水恒温控制,胶量自动控制。
4、简约,所有电机都部署到机器内部,便于外部卫生清理。
5、安全,机器按人体学 操作设计,传动部分都做了安全防护。整机用1.2mm厚不锈钢铠装。
6、稳定、以 简单的传动原理,以免维护理念设计,尽量减少用户使用维护频率。
7、高速,以分钟100米的入纸速度设计, 大出管速度可达75米/分钟。
8、网络化,产品集合工业485总线,工业以太网总线,无线wifi网络、4G网络,分散型控制系统。
9、智能化,集中监控,监控中心实时监视车间所有设备运行状况。生产数据可引入用户ERP系统,方便生产数据采集。可以用智能设备实时监视机器运行状态。设备故障时,自动通知厂家工程师,工程师进行远程诊断和修复。

随着科技的不断的进步,生产制作产品的技术也是在日渐成熟的发展中的,所以现在在人们眼前出现的产品不断的在增加之中,数控产品是现在很多的厂家商家较为关注的产品,与数控产品有关的产品产业也是有很多的,精雕机也是与数控机床有一定的关系的,现在行业的竞争力 比 激烈,消费者对于产品的要求也因为生活水平的提高有了更加多的要求,数控机床是现在很多地方之中的数控公司所关注的产品,因为唯有生产制作的数控机床有好的质量才会被更多的人所选择的。精雕机生产厂家现在是在很多的城市之中都有的存在,以下就跟随精雕机生产厂家来了解一下关于数控机床的一些信息。 由于数控机床比普通机床更加精密,电子元器件更多,所以对安装使用的位置、温度、和电源都有一定的要求: 1.对安装位置的要求 机床的安装位置应远离振源,避免潮湿和气流的影响,避免阳光直接照射和热辐射的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟,否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,还将使电子元器件接触不良、发生故障,影响数控机床的可靠性。 2.对温度的要求 数控机床的环境温度应低于30℃,相对湿度不应超过80%。一般来说,数控电箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元器件特别是中央处理器的工作温度恒定或温度变化小。过高的温度和湿度会使控制系统元器件寿命降低,导致故障多,还会使灰尘增多,导致电路板短路。 3.对机床电源的要求 如将数控机床安装在一般的机加工车间,由于环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此安装数控机床的场所,需要对电源电压有严格的控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定,否则会直接影响数控系统的正常工作。如果车间有机床网络管理系统,还应考虑网络接口。 市场的产品每天都在不断的更新之中,精雕机生产厂家也是如此的,它们都在不断的对自身的产品进行更加好的设计,更好的规划。精雕机生产厂家在多个城市之中都是有存在的,在东莞也是不例外的,在东莞这边就有着较为不错的精雕机厂家,但是现在在市场之中有着多家的精雕机厂家所以是需要对产品进行更好的维护的。

故障现象c高光机在点动或加工过程中,发现Z轴异常。 故障诊断: 检查发现,Z轴上下移动不均匀且有噪声,且存在一定间隙。电机启动时,在点动方式下Z轴向上运动存在不稳定的噪声及受力不均匀,且感觉电机抖动比较厉害;而向下运动时,就没有抖动得这么明显;停止时不抖动,在加工过程中表现得比较明显。 分析认为,故障原因有三点:一是丝杠反向间隙很大;二是Z轴电机工作异常;三是皮带轮受损至受力不均。但有一个问题要注意的是,停止时不抖动,上下运动不均匀,所以电机工作异常这个问题可以排除。 因此先对机械部分诊断,在诊断测试过程中没有发现异常,在公差之内。利用排除法则,余下的只有皮带问题了,在检测皮带时,发觉这条皮带刚换不久,但在细心检测皮带时,发现皮带内侧出现不同程度的受损,很明显是受力不均所至,是什么原因造成的呢在诊断中发现电机放置有问题,即装夹的角度位置不对称造成受力不均。 故障处理:只要c高光机电机重装,对准角度,测量好距离(电机与Z轴的轴承),皮带两边(长度)要均匀。这样,Z轴上下移动不均匀且有噪声及抖动现象就消除了,Z轴加工恢复正常。

